云冈热电#2炉水冷壁爆管事故经过

2026/1/27 8:46:59

云冈热电#2炉水冷壁爆管事故经过

一、 事故经过:

2010年1月5日8:00,全厂负荷860MW,抽汽总量为1091吨/小时,4台机组水汽品质正常,具体如下: 给水 炉水 PH 硅(ug/L) 硬度(umol/L) PH 电导(uS/cm) 硅(ug/L) #1炉 9.26 4 0 9.65 9 150 #2炉 9.36 4.2 0 9.6 10.1 165 #3炉 9.15 19.5 0 9.41 33.2 214 #4炉 9.16 18.6 0 9.41 67.3 211 水处理设备运行方式:#1反渗透、#2阳床、#2阴床、#2温床运行(#2反渗透系统存在缺陷,未投入运行)。

1月5日8:45,化学运行值班人员发现一期除盐水箱水位由8.7m突降至0.87m,经就地检查确认除盐水箱水位较低。为了加大除盐水制水量,运行人员将两套离子除盐设备全部投入运行(其中包括一套已经失效的离子除盐设备),向系统补了大量失效除盐水,造成除盐水水质污染,硅含量3.3mg/L,硬度0.9mmol/L。 1月5日17:00,发电部组织运行人员针对一期除盐水箱缺水事件进行调查分析。1月6日生产早会上,厂领导安排安监针对1月5日除盐水箱缺水事件组织调查。1月7日厂里针对此事件组织相关人员进行了专题分析。并决定将除盐水箱中受污染的除盐水排放;将除盐系统取用水源由中水改为地下水,以提高除盐系统产水质量和系统出力;并要求运行人员增加除盐水质监督和设备再生工作,确保产水质量;增加锅炉定期排污次数、加大炉水磷酸盐处理,防止污染物在炉内沉积;要求化验班做水质查定试验,与在线仪表指示值进行比对,处理缺陷等措施。 1月7日至10日,因机组供热期间补水量较大,除盐水储水量始终处于低限值,因水量不足导致系统换水力度不够,水质没有得到彻底改善。

1月11日1:45,#2炉炉水质量出现进一步劣化,炉水PH值下降至4.0左右,立即向炉水实施添加氢氧化钠处理。1月11日13:40,#2炉发生爆管,机组转入停备消缺。

事件发生后,对炉管进行了全面检查,割管检查发现水冷壁向火侧垢量为752.9g/m2,背火侧垢量为282.5 g/m2。经技术论证后,对#2炉部分受损水冷壁管道进行了更换,其换炉管269根,耗用管材13吨,换管后对锅炉进行了酸洗。2月10日#2炉投入运行。 二、 原因分析:

除盐水箱液位计指示失灵,将已空的除盐水箱液位指示为满水位,致使除盐水供给面临中断。

为了加大除盐水制水量,当值运行人员错误的将已失效的离子除盐设备投入运行,致使不合格除盐水进入系统。

在炉水系统受到污染后,未能按“三级处理”原则及时采取有次措施,致使炉水水质进一步劣化,导致锅炉水冷壁管结垢爆管 三、 暴露的问题:

1. 炉水系统受到污染后,未严格执行《大唐国际技术监控管理实施细则》中“三级处理原则”采取及时有效措施,致使水质劣化程度加剧。

2. 对水系统受到污染所造成的危害估计不足,对重要指标和关键技术掌握不够,存在得过且过的侥幸心理。

3. 在监督管理方面存在监管力度不够,标准不高,重视不足等问题。运行管理需下大力气整顿,提高人员的责任意识,提高巡检质量。 四、结论

云冈2#炉爆管事故还在进一步调查中,将在近期进行结案。


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