制氢转化考试题汇总

2026/1/23 7:20:34

⑺,转化剂、中变剂活性的变化; ⑻,工艺管线的泄露情况。 41防止催化剂积炭的措施有哪些? 答:(1)选用活性好,且稳定、抗积炭性能好的催化剂。 (2)提高催化剂的装填质量。

(3)做好催化剂的还原工作,提高催化剂活性。 (4)尽量不要在高空速下作业。

(5)严格控制进料,避免大分子烃类进入转化炉。

(6)操作时要确保入口区段的转化催化剂处于还原状态。 (7)严格脱除原料中的有害物质。

(8)操作中始终保持足够的水碳比,同时要避免出现大的波动。 (9)严格控制炉膛温度,同时要避免出现大的波动。 (10)提高过热蒸汽品质,避免催化剂结盐。 (11)避免频繁的开停工。 42.操作中如何防止积炭? 答:(1)操作时要确保入口区段的转化催化剂处于还原状态。 (2)操作中始终保持足够的水碳比,同时要避免出现大的波动。 (3)严格控制炉膛温度,同时要避免出现大的波动。 (4)提高过热蒸汽品质,避免催化剂结盐。 (5) 尽量不要在高空速下作业。

(6)严格控制进料,避免大分子烃类进入转化炉,严格脱除原料中的有害物质。 43.空速对转化反应有何影响?

答:烃类转化率随空速增大而减小,这是由于空间速度越大,原料气在催化剂上停留时间越短,转化反应越不完全。应由转化过程的温度、CH4转化率、原料气组成和催化剂活性等来选择合理的空速。(即空速过高转化深度下降) 44.转化剂在炉管中易发生积炭的部位?原因? 答:部位:一般是转化炉管长度上30%~40%的区域,即转化炉入口以下约3~4m处。

原因:气态烃转化过程容易发生积炭的的温度是650℃以上,轻油转化过程容易发生积炭的温度630℃以上,转化炉管630-675℃的区域一般是上方30%~40,当低活性的催化剂在此温度范围仍存在大量的烃类尚未转化,很容易裂解积炭和生成甲烷,甲烷继续裂解导致积炭。

45原料气短时中断的原因,现象,及处理方法? 答:原因:(1)干气供给装置故障,失去原料气来源。

(2)压缩机故障,无法将原料气升压至原料气预处理系统。 (3)压缩机返回线调节阀故障全开。 现象:(1)压缩机入口流量指示为零,出入口压力下降。

(2)压缩机出口流量显示零,出口压力下降,入口压力升高。 (3)加热炉出口温度,转化炉出入口温度上升。 (4)转化炉进料流量,产氢量及系统压力下降。 处理步骤:(1)联系上游装置,尽快恢复干气供给。 (2)若是压缩机故障立即启用备用机。

(3)若是调节阀故障,则改副线控稳入口压力,切出调节阀交仪表人员处理。 (4)原料气中断期间适当降低加热炉,转化炉温度,防止超温。

46.转化炉配汽中断的原因,现象及处理? 答:原因:(1)汽包安全阀起跳、过热蒸汽温控阀故障。 (2)误操作使配汽阀关闭。

(3)自产蒸汽系统管线破裂,大量蒸汽泄漏。 (4)联锁阀故障切断进汽。 现象:(1)转化炉入口配汽流量下降。

(2)汽包系统的压力、液位、给水和产汽量大幅波动。 (3)转化炉入口和系统压力下降。

(4)转化炉入口温度上升,炉膛、炉管温度上升,转化出口甲烷含量上升。 (5)中变气量和产氢量下降。 处理:(1)如果是汽包安全阀起跳造成配汽瞬间中断,转化催化剂未受太大影响,只需降低生产负荷,维持高水碳比运行,切出安全阀重新定压。

(2)如果是过热蒸汽温控阀出现故障关闭,造成转化炉配汽中断,立即到现场打开副线,恢复配汽,并切断进料进行转化剂消炭操作,消炭结束后进行还原,再转入正常开工。

(3)如果因自产蒸汽管线破裂,蒸汽大量泄漏,按紧急停工处理。 (4)如果是联锁阀故障导致配汽中断,按以下方法处理: a.控稳汽包液位和压力,切断转化炉进料,降低转化炉温度。 b.停止装置进料,停止向外供氢。

c.立即到现场启用备用风源或手动打开联锁阀,恢复转化炉配汽。

d.控制好转化炉温度,用高压氮气置换系统,建立转化中变系统循环,转化催化剂进行消炭。

e.消炭结束后停配汽,转化氮气循环,处理好配汽联锁阀。 f.转化重新配汽配氢还原。

47.转化剂积炭的原因,现象及处理?

答:原因:a.催化剂装填质量不好或还原不充分。

b.催化剂水解造成催化剂粉碎,堵塞炉管造成红管,并加重其他炉管的负荷导致积炭。

c.催化剂中毒失活,导致积炭。

d.转化炉火嘴调节不当有偏烧、扑炉管现象。 e.转化炉配汽中断、水碳比过小或脉冲进料。 f.催化剂性能下降,已到使用末期。 g.进料中重质烃组分高。

现象:a.炉管出现花斑或红管。 b.炉管压降增加。

c.转化炉出口甲烷含量增加。

处理:a,转化催化剂积炭不严重时,可以通过降低负荷、切换较轻原料在高水碳比下运行一段时间。如果效果不明显,即切断进料,建立转化中变氢气循环,在还原气氛中消炭再生。

b.转化催化剂严重积炭时,应采用氧化-还原方法处理:

(1)切除进料,建立转化中变循环,系统压力降到1-1.8Mpa,配汽量降到正常的30%-50%,运行12h,转化炉出口二氧化碳高时用氮气置换。

(2)当转化炉出入口二氧化碳不变时,系统配入液氨,进行还原,控制转化炉出入口温度稍高于正常操作值。

(3)分析催化剂不再耗氢时,运行还原8-12h。

(4)当催化剂积炭严重,导致炉管堵塞,需停工更换催化剂。 48.汽水共沸的原因及处理?

答:原因:a.炉水温差超过了规定范围。 b.水质不合格。 c.水位过高。

d.生产负荷过大。 e.长期不排污。

处理:a.发生蒸汽带水现象时适当提高转化炉入口温度,防止催化剂水解。 b.加强汽包表面和底部排污,置换汽包水。 c.降低生产负荷,加强蒸汽管道疏水。

d.加强水质分析,查明水质不合格的原本因。

e.汽水共腾现象消失后,炉水合格后,将排污量调至正常。 49.延长催化剂寿命的措施有哪些? 答:(1)转化开工期间,切忌循环气中有烃类存在。循环前要置换彻底,并采样分析烃类含量<0.5%。

(2)为了保护转化催化剂的良好性能,开工时必须做好配氢配汽的关键操作,其中:a.转化入口要达到450℃。

b.中变床层低点>200℃,压缩机循环正常。c.开工过程中进料时,控制好系统压力,防止脉冲进料。d.开工升温期间要控制好升温速度。 (3)停工时要在炉入口温度降至450℃之前将配汽切除。 (4)做好催化剂的还原工作,提高催化剂活性。 (5)尽量不要在高空速下作业。 (6)提高催化剂的装填质量。

(7)严格控制进料,避免大分子烃类进入转化炉,严格脱除原料中的有害物质。 (8)合适的炉前配氢和水碳比是保护催化剂的重要途径。 50.何为积炭与消炭?

答:积炭:烃原料的水蒸气转化反应首先发生C-C键的断裂,并伴随着进一步的脱氢和加氢,结果产生了低碳数的烃和氢气,也同时产生了碳,这就是积炭。 消炭:炭和水蒸气反应生成CO和H2,就是消炭。 51.如何判断积炭? 答:(1)炉管普遍出现花斑或红管现象。 (2)炉管压降增加。

(3)转化炉出口甲烷含量增加,而且未分析出其他的烃类。

52.转化催化剂还原不充分或在使用过程中被氧化会造成什么危害,如何预防? 答:危害:a.催化剂积炭而发生炉管花斑、红管现象。严重时堵塞炉管,出现白管现象,影响炉管寿命。

b.催化剂转化率下降,产氢量降低。

预防:a.开工时要做好催化剂的还原工作,使催化剂充分还原。 b.合适的炉前配氢和水碳比是保护催化剂活性的重要途径。 53.如何提高转化率? 答:a.降低操作压力b.提高反应温度c.提高水碳比d.降低空速e.提高炉入口温度

54.催化剂还原的注意事项?

答:a.还原期间,催化剂床层入口温度,炉出口温度尽可能提高,以利于催化剂充分还原。转化炉入口维持在490-520℃,出口温度800,系统压力控在0.8-1.0Mpa。

b.为加快还原进度可提高系统循环量从而提高氢气含量,控制H2O/H2在3-7.5之间。

c.要在炉出口温度达到800℃,循环气中H2含量达到70%以上开始计还原时间为8-12h。

d.当系统压力降低时,要补注液氨。 55.开工配汽的条件?

答:a.蒸汽质量合格,压力比转化炉入口高0.3-0.5Mpa,配汽阀前疏水完毕。 b.系统压力控在0.8-1.0Mpa。 c.液氨灌提前升压完毕。

d.转化炉入口温度420-450℃、出口温度>450℃、中变反应器床层最低温度>200℃。

56.转化炉出口甲烷含量偏高的原因及处理?

答:原因:① 炉温低② 空速突然增大③ 转化剂中毒后活性下降④ 原料变化,即含高碳烷烃增多⑤ 控制表突然失调,造成H2O/C过小等。

处理:① 调整炉温,稳定处理量② 检查原料脱硫部分,保证脱硫效果③ 降低或切除进料,蒸汽消炭除硫④ 提高水碳比,严格控制H2O/C的比例。 57.锅炉的安全附件有哪些?

答:压力表、液位计、安全阀、爆破片、汽水阀、排污阀。 58.写出计算甲烷转化率的公式? 答: CO%+CO2% 转化率X=──────── CO%+CO2%+CH4% 59.阻火器的作用原理?

答:阻火器大多数有多层金属网组成,当火焰进入阻火器后,由于金属丝网传热很快,火焰通过金属丝网被分割散热而熄灭,从而达到阻火的目的。 60.风机轴承温升过高的原因? 答:a.轴承箱剧烈震动。 b.润滑油质量不好、变质。 c.润滑油油位过低,或过高。 d.轴与滚动轴承不同心。 e.滚动轴承损坏。

有无弯曲变形,基础有无下沉等 现象 ,查出的问题由专人负


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