污水处理技术答疑300题

2026/1/27 15:28:37

158.问:我做的 100 吨中试项目,近期氨氮去除效果不好,目前观察的情况看:供氧

还可以、碱度充足、生物活性尚可且无明显毒性、污水闷曝还是不行,是否可以认为负

荷不成问题?有机氮的氨化和硝化,是不是同时进行,其中氨化要稍微领先于硝化?有

没有其它影响硝化的因素?

答:含氮有机物的氨化过程先于硝化过程,而慢于有机物的碳化过程。硝化只能在低有

机负荷时才能发生。虽然不能说氨化过程完成后才能开始硝化过程,但可能在硝化过程

的前期氨化过程还会发生,在某段时间内二个过程会共存。有的装置进水中氨氮很低,

总氮很高,经生化处理后,出水氨氮高于进水,说明该装置不仅没有足够的硝化反应时

间,甚至连氨化过程也不一定完成。从你说的情况来看负荷应该没问题,还要确认营养

比是否满足,如:磷是否缺等。

159.问:我们正在做一个果汁废水处理,用的是UASB+接触氧化工艺。COD在8000mg/L

左右,BOD在 4000mg/L左右,pH 波动很大,在 9-13 左右,有时会出现 5左右的 pH,

水量不稳定,请问调试要注意那些情况?

答:这类水的水质水量调节很重要,调节池容量要足够大,才能使处理装置稳定运行。 160.问:炼油厂(液化气,直馏柴油,催裂化汽油)碱洗废碱液,水量大概4 KL/HR, COD 约 40000 mg/L,用什么方法预处理?

答:预处理建议:因为碱液中难免会含些油,要设一座带有滗油功能的废碱液调节储罐,

然后中和废碱液。一般废碱液还有含高浓度硫化物,可用空气湿式氧化法处理(在中和

工序前面)。

161.问:问几个问题: 滗油功能的废碱液调节储罐怎么操作?靠重力分离吗?若乳化

严重怎办?污水冷却塔近期因塔管堵塞,开旁路后水温可高达 44.7,虽说可加快反应速

率,但也接近中温微生物的顶限,(T H H 设在 45C)不得已只好将进水管中温度最高

的支流切出系统;活性污泥法对进水中甲醇含量有什么限制吗?因为甲醇储罐有问题需

清理,又担心冲击生化出理场。查过一些资料,有的说它可生化性极高,有的却说太高

会有毒性,不知对吗? 答:三个问题回答如下:

(1)严格说废碱液如有油应该先进行汽油洗涤的,碱液储罐也要有滗油功能,简

单的办法是在罐上部和中部间不同高度设放油管,并安装阀门,这样就可在不同液位滗 油了。

(2)这样的温度会严重影响后面生化处理效果的(除非是厌氧法),要有降温措 施。

(3)甲醇虽然可生化性好,但浓度太高也不行。

162.问:我们厂采用的是改良 SBR法,所谓改良就是实现了连续进水,只是将反应池

用挡墙分为两步分,一个所谓的预反应区与主反应池,挡墙下部有个 2平方米的空洞相

连,没有污泥回流,预反应区与主反应池完全一样 ,预反应区长 3.5 米,主反应池长

36米,池深4.7米,池宽12.5米,滗水高度为1.3米,进水主要是生活污水,COD 400mg/L,

BOD180mg/L,总氮 80mg/L, 总磷 8mg/L ,每天进水 10000 立方米,现在两个反应 池运行,请教污泥浓度控制在多少合适?采用的是曝气软管曝气,可能是曝气管不太好,

反应池只是两头曝气中间不曝气。运行半年了,出水还不达标,COD 总在 80mg/L 左

右,污泥浓度在 6000mg/L 左右。四个小时一周期,两小时曝气,1 小时静沉,1 小时

滗水!请高手指点!曝气时溶解氧为 2!

答:根据你说的应该是 ICEAS 工艺。建议你们检查一下曝气软管前输气管中是否安装

气包,输气管系统是否设置排气管(也称排污管),因为这些都与你说的曝气管二头有

气中间没气的情况有关。至于MLSS高这只是一方面原因,还有曝气时间等因素。

163.问:我现调试一个屠宰废水,工艺为:化粪池(HRT>2d)-调节池-水解池

(HRT=5)-接触氧化池(HRT=6)-二沉池,由于前化粪池出水COD在700mg/L,而

且接触氧化时间比较短,故将水触池改为曝气池,但所加的一台潜水曝气机效果有限,

DO一般在0.5mg/L以下,原曝气池DO正常.两池的SV都可达到20-30%,

现在进水量为设计水量的 70%,出水水质仍然很差,SS较多,原曝气池有一定的泡

沫,且比较稠,是否是因为污泥老化造成的?

答:好氧进水 COD700 mg/L 很正常的,泡沫与氨氮无关,要确定是生物泡沫还是化学

性泡沫?如是化学性泡沫,在这样的污泥浓度下维持下去会逐渐减少的,实在不行可用

水喷淋消泡。感觉你们的污泥活性很差,原因可能是营养比没控制好,如氮和磷。 164.问:我们的处理装置已运行一年了,近来由于进水水质恶化,进生化装置 S 含量 达 100 mg/L左右,现在进水 S在 10 mg/L左右,恢复有五天时间了,进水 COD在 600

mg/L,出水 300 mg/L左右,在 10x16显微镜下看到一些树枝状东西和一些极小的(针

尖大小)的东西,不知道是什么,污泥几乎没有,现在该怎么调,是不是污泥被氧化,

气量该调小点?

答:说明污泥已严重受损而解体了,要重新培养。

165.问:污水处理系统刚建好,准备开始运行,工艺:调节池---水解池---厌氧池---好

氧池---沉淀池---污泥处理系统,马上要开始试运行了,拟用接种驯养,请问开车和驯养

中的具体注意事项有哪些?

答:培菌初期应采用静态培菌,污泥初步形成以后,要注意防止污泥过度自身氧化。有

不少厂都发生过此类情况,污泥长期不增加,甚至下降,原因就是营养和曝气时间没控 制好,污泥在增长同时又在不断自身氧化这样的恶性循环过程。活性污泥培菌后期,虽

然污泥浓度较低,还是应适当排一些污泥,会有利于微生物进一步生长繁殖。

166.问:本单位的厌氧处理装置将开始调试,请说说厌氧污泥培养方法和调试过程中

的注意事项。

答:厌氧污泥培养方法有多种,建议采用逐步培养法,大致过程如下:好氧系统经浓缩

池的剩余污泥(已厌氧)投入到厌氧反应池中,投加量约为反应器容量的 20~30%,然

后加热(如需要的话),逐步升温,使每小时温升为1℃,当温度升到消化所需温度时(根

据设计温度))维持温度。营养物量应随着微生物量的增加而逐步增加,不能操之过急。

当有机物水解液化(需一、二个月),污泥成熟并产生沼气后,分析沼气成份,正常时

进行点火试验,然后再利用沼气,投入日常运行。 启动初始一般控制有机负荷较低。当 CODcr 去除率达到 80%时才能逐步增加有机

负荷。完成启动的乙酸浓度应控制在 1000mg/L 以下。上面只是大致的要求,最好请有

经验的人来指导。

167.问:我厂是炼油厂,污水处理工艺目前是这样的:高浓度污水进曝气生物滤池处

理后,一部分进低浓度污水处理系统(接触氧化池),一部分作为 SBR(SBR 处理湿式

氧化后的碱渣)的稀释水,SBR 处理完后进入低浓度的接触氧化池,整个低浓度污水

处理系统为隔油、气浮、接触氧化池、二沉池、砂滤器、回用。现在的问题是:高浓度

污水进曝气生物滤池前的氨氮总是高于出曝气滤池的水。请问这是什么原因? 答:很正常,因为一部分氨氮在生物滤池内被去除了,不是异化途径去除,而是同化过

程,即通过细菌菌体合成去除的。

168.问:咨询一下去除率方面的问题,以生活污水为主的污水处理厂若进水 BOD/COD

为 0.4~0.5,出水的 BOD/COD 是否可能达到 0.8~0.9,也就是说,出水 COD 为 40~

50,但 BOD还不能达标,为何会出现这种情况,怎样调整工艺(处理工艺为SBR或氧

化沟)?

答:这是反常的,要确认BOD5 测定是否有问题,如:测定时是否做空白对照;取样时

出水中的细小絮体不能取入等。

169.问:我们的污水池水深9米,池长50米宽15米,现池底淤泥较多,如何清除?

池子常年有水的. 答:要说清楚是什么工艺?是什么池?我想应该是调节池吧,调节池应该配置搅拌设备,

进行污水均质,如果没有就要定期放空清泥。

170.问:城市污水二级出水如果只是经过过滤直接利用,过滤的方式应是怎样的,如


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