1项目名称、规模及基本构成
华能沁北电厂三期 “上大压小”扩建工程环评规模为2×1000MW,其基本构成见表2.1-1。
表1-1 本工程基本情况一览表
项目名称 建设单位 总投资额 华能沁北电厂三期(2×1000MW)“上大压小”扩建工程 河南华能沁北发电有限责任公司 634965万元 总容量(MW) 1200 1200 2000 项目 单机容量及台数(MW) 规 现有 一期工程 2×600 模 工程 二期工程 2×600 三期工程 主体工程 2×1000 辅助工程 超超临界燃煤直流炉 超临界凝汽式汽轮机、2×1000MW发电机组 供水系统:主水源为济源市城市中水和沁河河口村水库地表水,备用水源为沁河河口村水库地表水,生活用水采用城市自来水。 除灰渣系统:工程实行灰、渣分除,渣为风冷式除渣,灰为干除灰方式,正压浓相气力输送系统。 冷却系统:二次循环冷却 其他:化水处理设施、循环水泵房等 煤:燃煤由山西晋东南煤矿供应,采用铁路运输方式,接轨站为距离电厂300m的沁河北火车站。 灰渣和石膏:除灰系统采用正压浓相气力集中至灰库,后通过密封罐车运至综合利用用户,综合利用不畅时,多余干灰调湿后,装车经2.3km运灰道路外运到鹿山灰场。经脱水后的渣装车外运综合利用或去灰场储存。石膏优先考虑综合利用,综合利用不畅时送至鹿山灰场单独贮存。 石灰石:采用购买粒径小于20mm的成品石灰石在脱硫岛内设湿磨制浆的方案。当地石灰石资源丰富,脱硫所需石灰石由济源市公美(集团)有限责任公司提供,汽车运输。电厂建有石灰石粉仓。 其他:液氨罐、油罐区、铁路专用线、水源地检修公路等。 贮运工程 依托工程 鹿山灰场、综合检修楼、进厂道路、运灰渣道路 (依托一、二期工程) 公用工程 厂区道路及绿化等 SO2: 石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置 脱硫效率>90%。 烟尘:高效静电除尘器+湿法脱硫除尘,总效率>99.85%。 NOx: 安装低氮燃烧器、SCR脱硝。 废水:建有污水集中处理站。 通过500kv升压站升压至500kv电压等级接入焦西变 自购商品房,不属于本次环评范围 日利用20小时;年利用5500小时 主要环保工程 送出工程 职工生活区 利用时数
2项目基本情况及电厂建设的必要性
2.1项目基本情况
华能沁北电厂位于河南省济源市五龙口镇,现有一期和二期工程共计4台600MW机组,三期工程拟以“上大压小”方式扩建2×1000MW超超临界燃煤发电机组。
本期“上大压小”扩建工程属于大容量、高参数、高效率大型机组,依托老厂建设,可以充分利用现有电厂辅助设施,减少资源浪费,符合节能降耗,建设节约型社会的要求。其建设还有利于河南省小火电机组的关停,有利于建设资源节约型、环境友好型电力行业。
2.2工程内容及建设的必要性
河南省位于华中电网的北部,是华中四省中负荷最大的电网。根据《河南电网“十一五”电力规划发展》,随着河南经济的快速发展,河南电网在2012年左右将出现较大缺额,为了缓解河南电网“十二五”中后期面临的电力供应紧张问题,华能沁北电厂拟以“上大压小”方式扩建2×1000MW超超临界燃煤发电机组。机组的建设同时也有利于改善华中电网的水火电联合运行条件和提高西部水电东送的可靠性和稳定性,项目建设符合河南省“两点一线”的电力规划布局。
华能沁北电厂具有建设大型燃煤电厂的有力条件,沁北电厂所在豫西地区与山西相邻,煤炭供应充足且运距短。扩建工程的建设可以充分利用原有机组的公辅设施,节约投资。并且扩建工程属于大容量、高参数、高效率机组,该机组的建设也有利于河南省小火电的关停,符合国家“节能降耗”的政策要求。
综上所述,华能沁北发电厂三期(2×1000MW)“上大压小”扩建工程具有良好的扩建条件,该项目的实施将有力地支持河南省国民经济发展的需要,也可弥补河南电网“十二五”中后期电力电量缺口。因此,本工程的建设十分必要。
2.3环评的工作过程及评价规模
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定,华能沁北电厂2007年4月委托国电环境保护研究院承担三期(2×1000MW)“上大压小”扩建工程环境影响评价工作,根据《环境影响评价技术导则》以及济源市环境监测站的现状监测资料,评价技术人员多次深入厂址地区进行详细的现场踏勘、收资,走访了当地规划、环保等相关部门,收集了国民经济发展规划、环境保护等方面的诸多资料,听取了这些部门对项目建设、环境保护等多方面的意见和建议。根据国家及河南省环保法律、法规以及厂址地区的社会经济发展、环保规划目标以及环境质量,并充分考虑了工程自身的特点,对工程建设期和运行期可能的环境影响进行了认真的评价,编制完成了《华能沁北电厂三期(2×1000MW)“上大压小”扩建工程环境影响报告书》。
2.4协作单位及分工
济源市环境监测站,负责环境质量现状监测和污染源调查。
2.5评价指导思想
本次环评的指导思想是:认真执行国家和省、市地方的环境保护法规,以清洁生产、达标排放、“增产减污”和总量控制为原则,在工程分析的基础上结合区域环境特征、城市发展规划和环境保护规划的要求,全面、客观地评价建设项目产生的环境影响,提出可行的污染物排放总量控制方案和污染防治对策。
3环境质量现状
3.1环境空气质量现状
本次环评安排了夏、冬两季监测,每次连续监测7天。冬季监测时,一期工程脱硫装置已经开始投入运行。
监测结果表明,评价区内各监测点SO2和NO2日平均浓度和1小时平均浓度均达到相应标准要求。评价范围内PM10超标比较严重,这与区域植被覆盖差,路况差,扬尘重有关。
3.2地表水环境质量现状
沁河水质良好,各项水质指标均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水体的标准。
3.3地下水环境质量现状
灰场附近地下水水质良好,满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准。
3.4声环境质量现状
除布设于白龙庙的监测点外,其他监测点的噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准及《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。白龙庙因紧靠围墙内的两个冷却塔,夜间噪声有超标现象,超过3类标准值2.5~3dB(A)。
4主要污染防治对策
4.1环境空气污染防治对策
(1)SO2防治对策 1)烟气脱硫
为适应环境保护的要求,本工程采取石灰石-石膏湿法烟气脱硫设施,本期工程的烟气脱硫效率大于90%。
2) 烟囱高度
本期工程采用240m高烟囱,排放烟气污染物浓度及对评价区域环境贡献值能够满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)和《环境空气质量标准》(GB3095-96)中二级标准要求。
(2)NOx防治对策
两台机组均采用低氮燃烧器和SCR脱硝,脱硝效率80%。 (3)烟尘防治对策
本期工程采用除尘效率大于99.7%的除尘器,计入湿法脱硫除尘效率50%,总除尘效率99.85%。
(4)烟气监控计划
根据《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003),本期工程装设烟气连续监测装置,并应符合《火电厂烟气排放连续监测技术规范》(HJ/T75-2001)。
4.2节水措施和水污染防治对策
本工程采取“清污分流,一水多用”的原则,进行水平衡优化,提高了全厂的水重复利用率和废水回用率,废水经处理后全部在厂内循环使用,电厂二、三期废污水不外排,实现废水零排放。
4.3噪声污染防治对策
厂区总平面布置中声源设备及车间集中布置,并尽量远离对噪声敏感的区域。设备选型时选用噪声较低的设备;在锅炉排汽口、过热器排汽、再热器排汽、过热器安全阀排汽、再热器安全阀排汽及送风机吸风口等处均装设高效排汽消声器;对汽轮机、发电机、引风机、磨煤机、给水泵及各类水泵等大型设备均采用独立基础,减震设计。
针对白龙庙噪声超标的现状,结合本期工程配套送出工程,白龙庙村将进行整体搬迁,搬迁后将不受电厂冷却塔噪声影响。
4.4贮煤场和输煤系统污染防治对策
为防止煤尘污染环境,煤场南侧将设防风抑尘网。同时在煤场四周和斗轮堆取料机上设有喷水雾装置,在斗轮堆取料机堆料时喷水雾防止煤尘飞扬,平时可根据天气情况适当向煤堆表面喷水雾增大煤的表面水分,从而防止煤尘飞扬,减少对环境的污染。为进一步降低煤场对周围环境影响,建议在煤场靠厂界侧增设绿化带。
4.5固体废物处置和综合利用
采用灰渣分除,干出灰、干排渣。对干灰进行粗、细分排,提高灰渣综合利用的品质。目前已经签订了灰渣综合利用协议,在综合利用不畅时,多余的灰用密闭自卸卡车运至灰场碾压堆放、渣用汽车运至灰场贮存。
脱硫石膏可用作水泥的缓凝剂等,目前也已经签订了石膏综合利用协议。在石膏综合利用受阻时,用汽车运至灰场,在灰场单独辟出一块场地存放。
4.6灰场污染防治对策
1、灰场进行防渗处理,防渗层渗透系数小于1.0×10-7cm/s,以满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的要求;

