造气装置烧嘴结构优化

2026/4/29 23:21:23

造气装置气化炉烧嘴结构的优化改造

葛 晶,张新宪,刘国辉,吕 喆,王海峰,刘云宝 (大庆石化公司化工二厂,黑龙江 大庆 163714)

摘要:某石化公司造气装置气化炉烧嘴采用三通道烧嘴,原烧嘴随工艺包配套。从2012年9月装置开工到2013年3月,合成气装置频繁进行停、开工,因烧嘴损坏共停工12次,最短的周期仅3 d,最长的周期为31 d。通过对烧嘴烧损原因分析,进行了烧嘴结构的优化设计,延长了烧嘴使用寿命。 关键词:气化炉; 烧嘴; 烧损; 运行周期; 结构优化

某造气装置采用美国GE的焦油造气技术,该项技术属GE新型造气技术,世界仅有2套装置采用该技术,造气装置是国内第1套、世界第2套焦油造气装置。世界第1套焦油造气在新加坡,焦油气化烧嘴攻关无同类装置经验可参考。焦油气化原料采用裂解装置产生的焦油,焦油经济价值较低。焦油造气采用三通道烧嘴,原烧嘴随工艺包配套,由GE设计制造。

1 烧嘴烧损原因分析

为了对烧嘴燃烧状况进行深入、细致的分析,采用计算机仿真模拟计算的方法对气化过程进行定量分析,通过对气化炉冷态流场结构、热态流场结构的分析,了解烧嘴烧损的最直接原因。

1.1 裂解焦油分析

裂解焦油主要由碳、氢化合物组成;通过高温裂解,冷却分离所得的副产重质油;在常温下为黑褐色粘稠可燃性液体,比水重,油中重质芳烃含量高,相关指数值大。在气化反应过程中,由于采用了纯氧高温气化,因此焦油由烧嘴喷出后,受到高温烟气的辐射和对流换热,很容易达到其闪点;同时,焦油中的芳烃类物质、胶质等容易分解产生焦碳和气体物质,当烧嘴出口速度不高时,非常容易产生燃烧结焦,最终导致烧嘴端面烧损。 1.2 烧嘴烧损情况

历次烧嘴损坏情况见图1~4。

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图1环氧管及外氧水室烧损

图2 中心氧管出现偏烧

图3 烧嘴冷却水盘管烧坏

图4 烧嘴外氧水室烧穿

1.3 烧嘴烧损部位分析

烧嘴损坏主要气体流线在烧嘴出口处扭曲,燃油粒子轨迹在出口附近处有回流存在,使得部分燃油粒子与氧气在烧嘴端面附近燃烧,造成烧嘴端面局部高温。高温火焰燃烧的高温区域距烧嘴头太近,高温热影响造成烧嘴头材料晶体结构发生变化,导致头部烧损严重。从

冷却水盘管烧损及烧嘴头部水套结构,冷却水在头部存在流动不畅现象,加剧头部烧损。 2 烧嘴结构优化设计

在稳定燃烧情况下改善烧嘴头部流场分布,避免高温火焰回流,减小焦油燃烧结焦的可能性,从而提高烧嘴头部的使用寿命。同时采用先进的头部冷却方式,即采用高效冷却水流动方式、耐高温抗氧化镍基合金材料,提高烧嘴头部耐高温、抗氧化特性,提高使用寿命。

通过采用计算机仿真模拟计算的方法,对焦油气化炉内的流动及燃烧过程的模拟计算,得到冷态流场结构和热态流场结构,通过对速度矢量、组份分布、温度场分布特性的分析,有针对性地优化烧嘴结构,从而提高其使用寿命。烧嘴结构为同心三通道烧嘴。烧嘴中心氧管的出口设计成缩口形式,目的是对中心氧进行加速,同时其断面相对于烧嘴端面基准面有一定的缩入量,这样形成一个焦油和中心氧的预混腔,焦油的出口管也设计成缩口形式,使进入预混腔的焦油具有一定的速度。在预混腔内,利用中心氧对焦油进行稀释和初加速,改善加油的流变性能,其目的是为了保证焦油在离开烧嘴后的雾化效果,新设计的烧嘴结构见图5。

图5 新烧嘴结构

[4]

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(1)缩小燃料通道尺寸,提高燃料在通道内流速,从而提高油和中心氧混合后的出口速度;

(2)调整中心氧通道和燃料油通道的位置,合理设计油和中心氧在头部内的混合空间,并使其与中心氧在预混腔内充分混合,并实现中心氧对焦油的稀释和初加速;

(3)改动头部水夹套内结构,强化头部换热,提高头抗烧损性能。新结构相比老结构减少了头部低速回流区,有利于烧嘴的保护。

燃烧器冷态速度分布。由于提高焦油流速,优化预混腔结构,使得焦油从燃烧器头部喷出后仍保持较高流速。这样有助于将火焰推离燃烧器头部端面,新烧嘴速度分布见图6。

图6 新烧嘴速度分布

3 优化改造后的烧嘴特点

(1)带预混腔结构的三通道烧嘴。有中心喷头、焦油喷头、外环氧喷头三个烧嘴头,GE烧嘴三个烧嘴头属平齐设计,中心氧喷头无回缩量,没有预混腔,为增进氧气与油水介质混合,增加氧气推进火焰下移,增加预混腔设计,降低火焰烧损烧嘴头的可能性。

(2)突破原始设计、大力度改进。根据流场分析、速度矢量分析,中心氧流量增大,便于推进火焰下移,将高温区域下推,远离烧嘴头。该烧嘴从设计参数上进行改进,将原设计15-20%的中心氧体积比,升至18%~25%.增大中心氧可调节范围。同时结合焦油特性,确定最佳火焰位置,优化烧嘴结构。

(3)采用高效冷却水流动方式。重新对烧嘴头部进行热场分析,采用高效冷却水流动方式、耐高温抗氧化镍基合金材料,提高烧嘴头部耐高温、抗氧化特性,提高烧嘴使用寿命。 4 实际应用效果

(1)创装置开工以来第1长周期。2015年7月23日,第1台由陕西鑫立喷嘴研制开发有限公司制造的烧嘴投入使用,运行前期压差波动较大,但是自8月13日至11月3日长时间稳定在0.80~0.95 MPa,一直运行到11月9日,压差降至0.2 MPa,装置停工,烧嘴运行110 d,超过GE烧嘴运行最长109 d,创造气装置自装置投产以来第1长周期。

(2)实现烧嘴国产化。陕西鑫立喷嘴研制开发有限公司首台烧嘴试用,取得造气装置最长运行周期的好成绩,充分证明了烧嘴国产化的成功及研发攻关方向的正确。为今后烧嘴改进取得长周期运行的更好成绩奠定基础。

(3)缩短烧嘴维修、修复周期,降低维修费用。烧嘴国产化成功为今后烧嘴维修开辟新道路,能够实现烧嘴由国内厂家进行维修、修复。GE维修烧嘴,配件需从国外进口,采购周期长,维修费用高,GE维修1次烧嘴费用在60万元,陕西鑫立喷嘴研制开发有限公司维修烧嘴在20万元左右,并且GE维修交货周期长。烧嘴国产化为今后GE烧嘴国内维修提供保障。 5 结束语

国产化烧嘴实现长周期运行110 d,充分证明了国内厂家有能力研发、设计、制造烧嘴。

[5]


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