可根据情况逐步减小开度;顶部进液调试,建议在槽车液体剩余三分之一时进行。
9) 当槽车的液位指示到零刻度后,停止卸车泵的电源。打开卸车管路上的
排放阀门排放卸车管路及增压管路的残液。 3.9 卸车完成后的处理
1) 卸车完成后,站内操作员关闭卸车台低温阀门; 2) 槽车押运员关闭槽车内相关阀门; 3) 如管内留有残掖应安全排除,以防伤人; 4) 卸下软管,收好接地线及防溜木块。 5) 双方签字并交接有关单据,槽车驶离站区。 3.10 卸车系统调试要求
1) 各手动截止阀门打开和关闭正常,无卡阻、无泄漏现象,或经维护后能
正常的开关闭管路。
2) 调试时的各气动阀门能正能通过控制系统远程开启,动作时无异响,无
泄漏,开度指示正确。
3) 卸车增压器能正常给槽车进行增压,且能保持增压的速度不降低。 4) 管道泵启动后,能正常运转,无异响噪音,能正常起压。 5) 储罐的液位指示表能根据卸车的LNG量进行相应的指示。 6) 控制系统能正常采集现场相关的数据并进行显示或控制。 3.11 注意事项
(1)槽车站内速度不超过5Km/h; (2)槽车压力控制在0.6MPa±10%; (3)储罐内压力严禁超限高于0.6 MPa;
(4)储罐严禁超装,当液位达到容积的90%时,应略为开启测满阀,观察测满阀有液体流出时表示储罐已经充满,此时应立即停止卸车;
(5)下列情况下不得卸车: a.站内有动火作业; b.雷雨天气; c.站内有漏气现象;
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d.站内其他不安全因素;
e.槽车无安全保护设施不得进入站区(防火帽、接地链等); f.卸车期间不得移动车辆、维护保养车辆; g.卸车期间必须有人职守巡查;
h.有其他重大危险情况按应急方案处理; 3.12 LNG加注系统功能的调试操作 (一) 调试前准备
A. 检查确认所有阀门(除安全阀及仪表的根部阀外)均处于关闭状态; B. 确认控制系统处于完好状态、报警系统等无报警提示; C. 各工艺设施及仪器仪表参数在正常范围内; D.仪表风(氮气)压力应不低于0.4Mpa。 (二)LNG加气机操作要求 A.加气机上电前的设备检查
B.打开加气机上部的显示窗口,看是否有进水现象,以防止电路板发生短路现象,如有应打开窗口,用干毛巾擦拭干净,并通风凉干后才能上电。
C. 检查加气机各机械连接管道有无松动和脱落现象发生,如有则先用搬手紧固后才能进行加气操作,以防伤害操作工人。
D. 通电后检查加气机是否能正常显示,并进入加注空闲状态。 E. 给加注机仪表风通气以后,观察二个气动阀能否正常工作。 F.检查加气枪和回气枪是否连接完好,密封性是否良好。
G. 检查控制系统是否正常,各数据采集信息是否正常,泵撬上的气动阀门能正常控制开启和关闭。
H. 加注系统调试时的数据填入附表5、附表6中。 (三) LNG加气前的准备工作和相关注意事项
A. 要求:加气前要求操作人员必须佩戴防冻手套,并且不允许穿露胳膊或腿脚的着装进行加气操作。
B.加气过程及大小循环预冷过程中,不允许用手指触摸加气机内部金属软管表面结霜部分,以免发生意外冻伤事故,请操作人员务必引起高度的重视并参照此说明书进行规范操作。
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C.开启储罐的出液手动阀门,,储罐气相阀门;储罐下进液阀门(即加液机回液阀门);使PLC控制在自动状态,储罐上4个气动阀以及撬上泵后加液阀门将自动提起,此时LNG液体流入泵池,对潜液泵进行预冷(可适当排放泵池内的气体加快液体的流入更好更快的预冷泵)。当潜液泵预冷完成后才能进行下一步操作。
D.泵后管路及LNG加液机的置换,可以打开在加液机内的排空阀进行排空置换操作,置换要求见2.1.2节。当潜液泵预冷完成、且加液机置换完成后才能进行下一步操作,
(四) LNG加注操作调试过程
A. 佩戴好防冻手套,调试时加液机的加液枪插在插枪座上,进行大循环调试。
B.使用装有干燥的压缩气体的枪头冲洗加注枪头和回气枪头,将枪头内部的冷凝水蒸气吹出,防止冰堵现象发生。
C. 操作员把加液枪插入插枪座上。
D.做好加注前的一切准备工作,具体操作步骤如下:
⑴.按一次操作面板上的“定量”按钮,输入定量值“100”单位为“㎏”,并按“确认”键,再按“加气”键进入小循环“预冷”状态,此时液晶屏上将显示:“进气温度”、“进气密度”、“进气增益”,此时工作人员不允许再操作键盘。
⑵.等待加液机管道内的液体温度和密度达到设定值时,加注机将自动打开加注枪进入加注状态,并在加注机左右两侧的液晶屏上刷新当前加注状态:“加液量”、“加液金额”和“单价”,在键盘旁边LCD显示屏上显示:“进气流量”、“”、“回气流量”、“回气增益”。
⑶.加注到定量值时,加注机会自动关闭加注枪上的汽动阀门停止加液,并把本次加注的加液量,加液金额和单价显示在加注机左右两侧的液晶屏上。
⑷.反复测试多次,并记录相关数据如:加液总量、加液金额、单价等参数。
⑸.使用装有高压氮气的枪头冲洗进液口和回气口,防止因温度过低而导致空气中的水蒸气冷凝而结冰堵塞管道口,并盖上盖子,结束本次加注调试过
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程。
E.调试结束后,关闭储罐出液的气动阀门JQ5/JQ6,储罐气相阀门J56/J59;LNG加注泵撬上的泵池进口阀门GV01,泵池溢流口阀门GV02;打开泵撬上所有的安全旁通阀门,排出加注系统管路中的残液。
(五) LNG加气机调试结果要求:
A.各手动截止阀门打开和关闭正常,无卡阻、无泄漏现象,或经维护后能正常的开关闭管路。
B.调试时的各气动阀门能正能通过控制系统远程开启,动作时无异响,无泄漏,开度指示正确。
C.潜液泵能在正常的加注参数设置时自动预冷完成。
D.加液机控制系统正常,显示各类数据,接收操作者的指令,与控制系统正常的联动动作,加液枪能正常的进行加气操作。吹扫枪能正常的吹扫无泄漏。
E.潜液泵转速为5200转/分时,泵前后压差应达到0.5MPa以上,运转时电流应在9-12A左右。且声音明细,无其他异响和噪音。
F.控制系统应根据加液机的加液完成能自动停止潜液泵的运行。 G.各连接处应无泄漏现象。不应有安全阀起跳现象。 H.控制系统能正常采集到现场相关的数据并进行显示或控制。
四、 LNG储罐增压系统调试
4.1 运行前准备
4.1.1 检查确认所有阀门(除安全阀及仪表的根部阀外)均处于关闭状态; 4.1.2 确认控制系统处于完好状态、报警系统无报警提示; 4.1.3 各工艺设施及仪器仪表参数在正常范围内; 4.1.4仪表风(压缩空气)压力应不低于0.5Mpa。
4.1.5 检查储罐压力应在0.3-0.8MPa为宜,最高1.05MPa。
4.1.6增压系统调试时,可以设定以储罐的当前压力值加0.1MPa为储罐增压结束压力值,但不应高于0.6MPa。
4.1.7增压系统调试记录见附表7。 4.2 LNG储罐增压系统的调试操作
4.2.1 将plc控制调为手动控制,手动开启储罐出液阀、储罐上进液阀、
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