一起膨胀机故障的原因分析及处理

2026/4/27 20:23:13

一起膨胀机故障的原因分析及处理

摘 要:介绍了一起膨胀机膨胀端叶轮损坏的故障,对故障原因进行了分析,并介绍了处理办法及预防措施。

关键词:膨胀机 叶轮断裂 故障处理

河南某公司53000Nm3/h空分装置配套一台TC-6000型进口膨胀机,该膨胀机设计流量58800Nm3/h,额定转速25600rpm。2009年6月20日,该膨胀机在启动运行约3.3h后突然因轴振动高联锁跳车。

一、故障现象

2009年6月19日,该空分装置在一次开车过程中,于23:10启动膨胀机,随后调整到正常运行工况,转速25300rpm。在20日2:29DCS突然报警,报警显示膨胀机轴振动HH报联锁跳车。其中,膨胀端轴振动VISA7411为31.379μm,增压端轴振动VISA7421为28.231μm(跳车值均为28μm)。

为了判断是否因仪表信号干扰导致跳车(曾发生过用对讲机通讯时因距膨胀机就地操作面板过近,信号干扰导致膨胀机振动大跳车),4:14再次启动膨胀机,启动后又因振动大立刻跳车。检修人员将膨胀机增压端入口管道拆除,然后对膨胀机进行盘车,发现转子盘车较以往重。故此判断,跳车是机械故障引起的,决定解体检查转子。在膨胀机解体检修过程中,发现如下问题:

1.膨胀端叶轮有一片叶片发生断裂并脱落约为10mm×30mm的缺口。从断裂口的痕迹上来看,在断裂处有厚度1/4~1/3深的旧裂纹存在。

2.增压端叶轮口环径向间隙为0.15mm,小于标准最小值0.25mm(标准值为0.25mm~0.35mm)。

3.膨胀端喷嘴叶片压紧机构的调整垫片发生断裂,与之配套的V型圈磨成粉末状,膨胀端叶轮间隙调整垫破损,由此可判定膨胀机在装配过程中存在一定质量问题。

二、原因分析

1.膨胀端叶轮有一片发生断裂并脱落约为10mm×30mm的缺口,这是导致膨胀机振动大跳车的直接原因。而膨胀端叶轮断裂的原因,从膨胀机解体检查可以发现,主要是膨胀端叶轮断裂处原本就存在有旧裂纹。而且自2007年8月该空分装置试生产以来,由于开停车比较频繁,膨胀机过共振区次数较多,在长时间运行后,会造成叶轮机械疲劳损伤。另外,膨胀机在装配过程中存在的上述一些质量问题,也不利于设备的正常运行。


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